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员工天地

奋战50天 打好收官战

来源: 发布日期: 2025-01-03     点击次数: 571

       (一)

       烧碱装置核心设备电槽离子膜即将达到使用年限,面对性能下降带来能耗增加这一情况,公司提前采购离子膜。因安全需要,槽管专业做出将旧的电槽发往电槽检修单位检修,检修完成后发回公司,再对相关电槽进行整体替换的决定。在卸货环节,现有3吨叉车无法满足要求,槽管专业协同供应部紧急联系外协单位调用5吨的叉车安排卸货。为提高吊装效率,槽管专业、保全组、设备专业将有线行车换成无线行车,并制造专门的开箱工具和适合北化机12片电槽的吊架。面对保全组队伍熟练工较少、外协人员检修能力不足等困难,槽管专业认真做好1152个螺母的检查等工作,确保电槽试漏时无问题。最终,在全员密切配合、紧凑衔接下,公司仅用10天时间便完成280多张离子膜的更换,比原计划提前6天,每天节约用电14000余度。

(二)

       此前,吨包包装机的金属检测机构频繁检出聚氯乙烯产品中相关含量超标,导致大量聚氯乙烯产品从异常口排出,作为等外品售卖。面对该问题,PVC装置部迅速组织查找问题,一方面检查聚氯乙烯产品是否金属含量超标;另一方面检查和调试金属检测机构。在快速检查和调整后,最终通过调节金属检测机构的灵敏度临界下限,以此降低金属料的损耗,每月可减少损耗聚氯乙烯约80%。同时通过定期清理除铁器还可保证聚氯乙烯中金属含量不超标。

(三)

       为了降低乙烯单耗,PVC装置部三措并举:一是根据氧氯化反应器运行时长、氯化氢转化率、尾气组分、汽包压力等情况及时调整反应温度,实现各项指标处于合理范围,减少乙烯因燃烧反应的消耗;二是将大部分的稀释乙烯转移至直接氯化反应器的方式,使直接氯化反应器的反应更加稳定,提高乙烯转化率;三是从二氯乙烷精制单元下手,优化真空塔底的控制方法,避免了重组分中二氯乙烷的过度排放;四是操作人员牢固树立“每日学一点、每周会一些、每月提高一层”的意识,结合分析数据,紧盯各工艺参数的趋势变化,对生产操作条件进行精细化调整,做到不同反应条件下最佳的产品收率,为装置稳产优产奠定了基础。